電廠#3機高壓油濾密封墊破損造成跳機事件分析報告
1、事件經過
(1)8月23日10:11:25時,#3機發“切換閥前重油壓力低”;10:11:37時,發“液體燃料入口壓力低”;10:11:47時,發“轉速控制基準故障”,運行值班員查看機組已熄火遮斷。聯系重油值班員確認無任何操作后,立即到#3機現場進行檢查,發現輔機間內到處是噴射的重油,初步判斷可能為供油管線有爆管。立即匯報值長安排檢修進行處理。
(2)10:35時,#3機惰走完畢進入盤車裝態。按照部長指令對機組進行充油,檢查供油管線具體漏油處。經充油檢查為高壓油濾上蓋靠啟動電機側漏油。運行做好安全隔離措施后,進行檢查處理。
(3)檢修打開#3機高壓油濾上蓋檢查為密封墊破損造成漏油(該密封墊為22日凌晨更換的)。立即進行更換并擦拭輔機間的重油。
(4)12:56時,檢修工作結束(此次密封墊更換為金屬墊),對#3機啟動馬達搖測絕緣為2500兆歐。13:19時#3機起機,13:37時并網,故障歷時2.4小時。
2、原因分析
(1)檢修熱機分部在22日凌晨更換此密封墊時安裝工藝不規范。同時,更換密封墊工作是檢修協助運行維護班進行的,運行維護班負有管理及技術監護不到位職責。
(2)該高壓油慮密封墊處本身設計無凹槽,在紙墊發生破損時會被沖破,導致大量漏油。
3、故障反措
(1)對于密封墊處本身設計無凹槽的高壓油慮應使用金屬密封墊,嚴禁使用紙墊。
(2)檢修部門加強檢修工藝的規范化。
(3)大修期間考慮取消該濾網(現濾網內已無濾芯)。
(4)運行、檢修巡檢人員及化驗取樣人員盡量避免在高壓管道接口、閥門、濾網附近長時間停留,以免本次類似事件的再次發生,造成人員的燙傷。
(5)明確已取消濾芯的濾網設備責任部門為檢修部熱機分部。
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