零序功率方向接反,保護誤動全廠停電
【事故經過】
??????? 甲電廠21 臺機全開,葛上極Ⅱ停運,極Ⅰ運行,送華東電力300 MW。500kV 交流線路全部運行,湖南網與華中主網通過葛崗線聯網運行,葛崗線南送100MW,湖南500kV系統四邊形環網運行。乙電廠3臺機運行,出力720 MW,經五崗線、五民線送出。乙電廠1、2號機、五民線接Ⅱ母運行,3號機、五崗線接Ⅰ母運行,母聯5012 合上,合母運行。系統頻率為50.22 Hz。系統接線圖如附圖所示。
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??????? 1996年6月3日0時9分雷雨天氣,葛崗線距葛側30%處B相瞬時接地故障,兩側保護動作正確,50ms切除故障,970ms兩側重合閘重合成功。事故過程中,五崗線崗市側TLS1B (美國GE公司產,構成欠范圍允許式高頻距離保護) 屏內附加零序反時限方向過流保護TCC5100誤動作,崗 5041、5042斷路器55ms 三相跳閘,0.8s后,葛崗線崗市側過電壓保護動作發訊遠跳對側乙電廠5051開關。另外,乙電廠1 號機低壓過流保護BYL- 3誤動作,母聯5012及乙電廠5001、801、802 相繼跳閘,造成 1、2號機停機,3號機空轉。 五民線處于充電狀態,乙電廠與系統解列,全廠停電。此時,系統損失負荷 720MW,頻率由50.22 Hz降至49.81Hz。所幸葛崗線兩側重合閘重合成功,南送功率由100MW增至660MW, ,彌補了湖南網功率缺額, ,使整個系統得以維持穩定運行,避免了一次系統事故的發生。0時30 分乙電廠3號機倒Ⅱ母運行,P=240MW,,經五民線并網,恢復廠內供電。1時15分2號機經五5001并網,乙電廠出力480 MW,經五民線送出。2時17分3號機并網。 至此,乙電廠3臺機全部并網,經五民線送出。2 時37 分母聯斷路器5012 合上,3時37分五崗線送電,停用乙電廠1、2號機低壓過流保護,3時52分3號機倒至Ⅰ母運行,全廠恢復事故前運行方式。
??????? 【原因分析】
??????? 葛崗線配有兩套欠范圍允許式高頻距離保護,兩側兩套保護均動作正確,50 ms 切除故障,重合閘重合成功,為保證湖南系統穩定運行起到了關鍵的作用。但五崗線崗市側零序反時限方向過流保護TCC5100 誤動三相跳閘,乙電廠1號機低壓過流保護誤動作,造成全廠停電需進一步分析。
??????? 1、五崗線三相跳閘分析
??????? 事故過程中,五崗線兩則斷路器相繼三相跳閘。兩側保護動作掉牌信號及收發信機計數器動作情況如附表所示。
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??????? 由附表分析可知,崗市側TLS1B屏內零序反時限方向過流保護TCC5100的速動段動作跳閘,導致崗5041、5042三相跳閘。此時,乙電廠及五崗線乙電廠側仍未跳閘,五崗線處于充電狀態,從而使五崗線崗市側出現過電壓。過電壓保護定值為: U =1.2 Un ,t=0.8s;動作后果為: 過電壓動作發信遠跳對側乙電廠5051。0.8s后,崗市側過電壓保護動作,過壓遠跳對側信號經五崗線41、43號復用載波通道的遠跳命令發信至乙電廠,乙電廠收到遠跳命令, 并經CGQ- 3故障啟動裝置動作, 發出跳閘命令,乙電廠5051三相跳閘。葛崗線單相接地故障,對五崗線而言,屬區外故障。 且崗市側反應為反向故障,乙電廠為正向故障,那么,崗市側零序保護為什么會誤動跳閘,而乙電廠側未動作呢?乙電廠1號機及五崗線于1994 年12月投產。繼電保護整定部門下達的定值通知單已明確要求將TLS1B屏內的TCC5100零序反時限方向過流保護退出運行。但事故后現場檢查結果表明該保護并未退出, 此乃該保護誤動跳閘的直接原因。分析認為,只有當零序方向繼電器的方向接反, 且當時五崗線的零序電流達到其動作值,TCC5100方可能誤動跳閘。檢查結果表明,零序方向果然接反。按廠家提供的資料,TCC5100零序方向過流繼電器動作靈敏角為-70°,要求接入的電流、電壓為正極性接線。而設計院提供的圖紙仍按國內零序方向過流繼電器接線習慣,設計成電流、電壓為反極性接線, 靈敏度為70°,為TCC5100保護誤動作提供了潛在的可能性。然后,對TCC5100的動作值進行了進一步的檢查。 因定值通知單未給出數值,基建調試時所置數值即為其動作值。盤面刻度顯示,零序速段的動作值為1.35A ,實測值為1.4 A,對應一次電流為1750A( CT變比為1250/1A) ,而當時五崗線的零序電流已超過此動作值。由于以上幾個因素的同時存在,所以TCC5100保護的誤動跳閘是必然的。由于乙電廠側TCC5100零序反時限方向過流保護動作值調試時置最大值,且其零序方向亦接反,繼電器反應為反向故障,所以該保護不能動作而未跳閘。
??????? 2、乙電廠跳閘分析
??????? 事故過程中,乙電廠1號機低壓過流保護BYL-3誤動作, 4.5 s母聯斷路器乙電廠5012 跳閘, 5.0s時1、2號機-變單元的出口開關乙電廠801、802及其聯合單元開關乙電廠5001跳閘。1、2號機停機,五民線處于充電狀態,3號機保護未動作停機,但由于母聯開關和五崗線已跳閘, 使乙電廠與系統解列,并失去廠用電,全廠停電。故障發生在葛崗線,且50ms即被切除,乙電廠1號機的低壓過流保護為什么會誤動跳閘呢?乙電廠發電機低壓過流保護型號為BYL-3, 其動作原理為:一旦電流I>1.1 In ,便可記憶保持,在整定延時內,當正序電壓一直偏低,且滿足條件U<0.8Un ,則保護經t1=4.5s 跳乙電廠母聯斷路器乙電廠5012,經 t2= 5.0 s跳乙電廠801、802、5001、高廠變低壓側開關,停機滅磁,閉鎖電氣制動并啟動失靈。葛崗線單相接地故障時,因為一方面葛崗線單瞬接地為遠處故障, 另一方面,乙電廠為電源端,一次電壓不可能低于0.8Un ,況且故障在50 ms 即被切除,電壓恢復正常, 低電壓更不可能維持至4.5s甚至5.0s,所以,乙電廠1號機低壓過流保護不應動作跳閘。發電機端電壓從保護屏端子排引入, 經電壓切換器(型號為K17U)、正序電壓經過濾過器后, 再進入低壓過流繼電器BYL- 3。如果回路接線正確,系統正常時,進入低壓繼電器的正序電壓應為系統運行電壓, 為1.0Un左右, 即使出現過電流I>1.1In,低壓過流繼電器也不可能動作。但事故后檢查發現進入低壓繼電器的正序電壓為0。經過檢查輸入回路,機端電壓接到保護端子排相序正確, 經電壓切換器后,相序變反, 從而使機端電壓經過正序濾過器輸出的電壓為負序電壓。即在正常時,負序電壓為0, 低電壓條件已經滿足, 只要出現過電流I>1.1In,便可記憶保持,整定延時一到,保護即可動作跳閘。這就是此次乙電廠1號機低壓過流保護誤動跳閘的原因。
??????? 【防范措施】
??????? 因保護定值通知單是繼電保護和安全自動裝置運行的依據。基建、維護、運行部門均應按保護定值通知單整定、調試、驗收、檢驗、運行。對新設備投產1年后的定期檢驗, 既應對保護定值進行檢查,同時也需對二次回路逐一查線、核對, 包括定值通知單中要求投入和退出的回路。因保護裝置檢驗需根據檢驗規程進行,應加入交流電流、電壓進行檢查,以檢查有關回路的正確性。對二次回路的設計應根據繼電器動作原理和特性的實際情況進行。對繼電保護必須實行設計、安裝、調試、檢驗、維護運行的全過程管理。 每一環節都必須保證其正確性,才能保證繼電保護裝置的正確動作,為電力系統的安全穩定動行提供技術保障。
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