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美國華盛頓Blue Plains污水處理廠改造案例

2.1污水處理廠介紹


  Blue Plains污水處理廠位于美國哥倫比亞區,污水流量為16.2 rn3/s,采用硝化處理工藝,工藝流程見圖3,包括預處理、初沉池、高負荷活性污泥系統、二級硝化活性污泥系統、多介質濾池和消毒處理,出水排放Chesapeake海灣。
  

2.2改造要求


  在經濟發展的同時,Chesapeake海灣河口和支流水體的水質不斷惡化,主要原因是點源或非點源過量營養物質(氮和磷)的排放。Blue Plains污水處理廠是向Chesapeake海灣排放氮污染物的最大點源,因此哥倫比亞特區政府參與簽署了Chesapeake海灣協議,協議規定,到2000年每年向海灣排放的營養物應至少比1985年減少40%,需要對Blue Plains污水處理廠進行改造,使其具有脫氮功能。保證夏季(5~10月)出水TN低于5.55 mg/L,冬季低于8.58mg/I.,還要求滿足排放標準中的各項指標,B()峨和TSS要達到5 mg/L和7 mg/L,TP為0.18 mg/L,NH3一N夏季為1 mg/L,冬季為6.5 mg/L.
  

2.3改造方案


圖片
  

2.4改造效果和存在問題


  反硝化工藝成功地實現了每季度和全年的脫氮目標,出水中TN的年平均值為5.8 mg/L.其中冬季為5.9 mg/L,夏季為5.7 mg/L,出水各項指標均可滿足水質標準。
  盡管污水處理廠的改造方案在TN去除上非常成功,但是也存在以下問題:
  (1)后置反硝化工藝在運行管理上比硝化工藝更復雜,具體表現在以下幾個方面:
  ①有兩個處理階段需要監測和控制;
  ②甲醇應在反應池內12個不同的位置投加;
  ③現有的甲醇儲存設備體積有限;
  ④由于投加了甲醇用作反硝化菌的食料,導致剩余污泥量的增加。
  (2)由于該工藝其實是將原來的一段(硝化段)
  改為兩段(反硝化段和硝化段),反硝化段占用了原來用于硝化的容積,從而降低了在冬季和高負荷時硝化處理的可靠性。在緊急情況下,需要停止反硝化,恢復完全硝化的工藝狀況。
  (3)投加甲醇作為補充碳源,使得系統的運行成本增加。一般每年購買甲醇的費用達500萬~600萬美元。
  (4)氮的去除效果受工藝制約,如二沉池出水中磷的濃度過低會限制反硝化菌的生長,如何在保證出水水質不超標的同時滿足反硝化菌對磷的需要,成為目前污水處理廠管理中需要解決的一個問題。